亿锦天泽钢铁有限公司
球化处理是球铁生产的重要环节之球化方法的选用对球铁性能有着重要的影响,是获得高质量铸件的重要因素。盖包法稳定和提高了镁的吸收率,能有效地提高球铁的综合性能和生产的稳定性,同时减少了镁光、粉尘等污染,因此是一种很有发展前景的球化处理工艺。 球化处理温度是球化处理过程中的一种重要工艺参数,球化处理温度的波动对镁的吸收率有着重要的影响。伸长率指标均超过LZQT500-7规定的指标。与拉伸性能结果类似,反弧度法试样的抗压强度高于未实施反弧度法试样的抗拉强度.球化处理温度过高或过低,镁的吸收率都会降低,造成球化不良,球铁的综合性能和生产稳定性降低,给产品质量带来波动,增加废品率,降低综合经济效益。因此需要寻求佳的球化处理温度范围,优化盖包法工艺参数。 本课题正是以此为目的,充分利用协作厂提供的试验条件和生产现场,以开发新铸铁型材产品为研究对象,通过选用合理的化学成分,采用冲天炉与电炉双联的熔炼工艺,并对原铁液进行脱硫处理,获得成分稳定的低硫原铁液,然后调整球化处理温度,进行盖包法球化处理和冲入法球化处理对温度的敏感性试验。
公司优势: (1) 工艺技术、成套设备具有完全知识产权,有强大的自主研发能力; (2) 拥有意大利产F20光谱仪、德国产Quik-Lab热分析仪、4XC金相显微镜、拉伸试验机、理化分析等先进的检测仪器设备; (3) 冲天炉/中频电炉双联熔炼保证铁水品质稳定,成分控制更加准确;
(4) 拥有有5项 发明 ,多项技术国内独有、全国首创; (5) 电力充沛、生产稳定、管理严谨、检测手段完善; (6) 拥有大小四条连铸生产线,具有单班年产万吨优质铸铁型材的能力,是国内品种多,规格全的专业制造商; (7) φ30mm以下小直径铸铁棒 ; (8) DZSL大中截面铸铁水平连铸生产技术及成套设备国内首创, 可生产直径600mm的连铸铸铁型材。
试样的抗拉强度呈现降低的趋势当含钛量为0.149%时试样的抗拉强度小为230MPa;而试样的布氏硬度略有增加当含钛量为0.149%时试样的布氏硬度大为219HBW。钛在含氮灰铸铁中的存在形式有以下两种:少部分固溶于基体中呈均匀分布;大部分与铁液中的碳、氮形成钛的碳氮化物并多以三角形、四边形及带棱角的不规则块状镶嵌于基体之中呈弥散分布。 对鼓肚缺陷,在铸铁型材的水平连铸过程中采用反弧度法工艺,即通过新型的石墨套与引锭装置来实现的,通过实施反弧度法工艺,铸铁型材的鼓肚现象得到有效。 与实施反弧度法之前的铸铁型材相比,实施反弧度法之后的铸铁型材硬度得到提高,组织更为均匀,并且其抗拉强度指标高于铸铁型材标准(JBT10854-2008水平连续铸造铸铁型材) 性能要求。同时,伸长率指标均超过LZQT500-7规定的指标。与拉伸性能结果类似,反弧度法试样的抗压强度高于未实施反弧度法试样的抗拉强度。国内广泛使用的普通灰铸铁玻璃模具材料普遍存在着表面光洁差,使用寿命短的缺点。 本文的目的是通过化学成分的控制和对工艺的调整,获得D型石墨,并对观组织、力学性能、耐高温性能进行研究,以提高玻璃模具的使用寿命。通过Si和合金元素成分的选择和控制,研究了化学成分对D型石墨铸铁型材观组织的影响。